山東華信變壓器股份有限公司
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變壓器在工作過程中會產生大量的熱量,引起整個變壓器的溫度迅速升高,所以變壓器在工作一段時間之后就要進行冷卻。但是現在的變壓器的冷卻系統卻存在這這樣和那樣的問題。針對變壓器的冷卻系統的改造也是一個不斷進行改革的過程。我們來探究一下改革的具體進程吧:
1 存在的問題及改造
冷卻管老化,傳熱導熱性能降低,特別是原冷卻管多為鋼、鋁或鋼鋁復合管,由于熱脹冷縮和軋片及管徑長時間戶外運行,影響結合處的可靠性。現多采用引進德國、加拿大技術生產的鋁軋翅片管,克服了原復合管的問題,并且耐老化,抗腐蝕,重量輕,傳熱系數穩定。
原復合管采用的是焊接結構,因焊接時易產生飛濺,飛濺物如在清理時沒有清理干凈,在變壓器長期運行中容易隨變壓器油進入到變壓器中,這是絕對不被允許的。現采用整體軋翅管、二次脹接技術及特別工藝方案,上下集油盒采用全封閉結構,可確保無滲漏且內部不產生焊渣等異物,可解決上述問題。
舊的冷卻為多回路(主要為三回路),現在的冷卻器是單回路,鋁翅片管兩端在端板上脹接,因兩端板是鋼板材料,兩種材料在溫度變化的情況下,它們的熱脹冷縮系數不一樣,易產生內應力,故在冷卻器上安裝自動調節裝置。
原冷卻器由于采用三回路,冷卻器油流大,油泵揚程高,選用的是4級泵(1500r/min)。現改為單回路后,采用6級泵(1000r/min以下)(電力行業規定要求6級及6級以上的泵方可使用),油泵轉速降低,提高了油泵的壽命及安全性。
原冷卻器為120kW以下,風機轉速為1500r/min,噪音高、壽命短。現采用大直徑風機,選用6~12極之間的風機,噪音低,壽命長。
原油流繼電器不能很好的反映油路系統的情況,并且密封不好,易滲漏。現選用引進技術生產的油流繼電器,能正確反映油泵的正反轉及蝶閥是否打開,微動開關采用進口件,運行實踐證明,改造過的冷卻器油流繼電器的事故明顯減少。
原總控箱線路控制已不能滿足現代科技的飛速發展,特別是通信及保護功能的要求已非常落后,主要電器元件已不能更好的滿足變壓器的需要。現采用新型的控制箱,符合運行的要求,元件采用進口或合資元件,大大提高了變壓器的控制質量,現在基本采用不銹鋼材料,并且有不少已采用PLC控制。
2 冷卻器的改造及步驟
2.1 冷卻器的改造
選用冷卻器的原則:原變壓器采用120kW及以下容量的冷卻器。現已有大容量的冷卻器(如200kW、230kW、250kW、300kW、400kW),在變壓器總損耗和容量不增加的情況下,根據冷卻器的選用原則進行選用。
例如對主變冷卻器的改造,其改造前后對比如表1所示(計算過程略)。
改造后,變壓器噪音同比降低8dB(A)左右,變壓器油面溫升降低8K。
改造前后的對比:冷卻器由原9臺改為現在的4臺;風機由原27臺改為現在12臺;蝶閥由原27個改為現在12個;油泵由原9臺改為現在4臺;改造后,冷卻器的臺數減少,噪音降低,滲漏點減少,大大降低了維護、保養的工作量,提高了冷卻效率,具體對照見表1。
2.2 冷卻器的改造步驟
關閉變壓器與導油架之間的閘閥,將導油架和冷卻器內的油排放完。
拆除冷卻器及導油架,用蓋板將閘閥出口處密封。
將原導油架的管接頭割掉,用砂輪將割管口磨光滑,并清理干凈,將所有孔焊死。
根據新冷卻器的安裝尺寸及現場情況重新布置開孔,用砂輪將管口磨光滑并清理干凈,焊上新的管接頭。
根據安裝尺寸,在導油架下部焊上冷卻器支撐架。
用新棉布擦凈導油架內部,并用變壓器油沖洗干凈,更換導油架的密封墊。
將改造后的導油架安裝到變壓器上。
將上下管接頭處安裝上蝶閥,然后裝上聯管及油流繼電器。
安裝上新的冷卻器。
打開蝶閥,向導油架及冷卻器內注滿變壓器油,進行排氣,檢查有無滲漏點。